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液氮贮槽内液氮氧含量超标的原因分析与排除方法

液氮贮槽内液氮氧含量超标的原因分析与排除方法
2020.05.29
作者: 迪尔空分

迪尔空分的一个用户反映:在投建空分设备时,为了在空分停车时紧急备用或进行液体产品外销,配套了大型液氮贮槽。由于用户对氮纯度的要求较高,氮产品中氧含量的设计值小于3ppm(即<3×10-6)。但实际情况下,贮槽中的液氮出现了氧含量达到5ppm以上的现象。液氮纯度不达标,不但影响产品的外销,还直接影响液氮后备系统的紧急备用。

迪尔空分技术人员现场观察:在流程设计中,空分设备开停车时,液氮纯度合格前液氮送入阀HV3207处于关闭状态,禁止液氮进入贮槽,理论上不存在液氮纯度不达标的可能性,但实际上在开停车过程中,多次出现了贮槽中液氮氧含量高的现象。

经过实际观察分析,发现出现液氮氧含量超标的原因有以下几点:

1、HV3207阀门出现内漏,在设备开停车时,操作人员往往以为液氮入贮槽流程已切断,没有及时关闭液氮入槽手动阀7306,造成不合格液氮进入贮槽内;

2、开停车期间,工况波动较大,而气液分离器压力控制器量程太小而失去调节能力,一旦气液分离器压力低于上塔压力,上塔的不纯气氮倒流入气液分离器内而使液氮纯度降低;

3、液氮进入贮槽的管线置换不彻底,使得管线内残留的氧组分进入贮槽。

针对以上情况,要求用户采取以下措施:规范对7306阀门的操作,在设备开停车期间HV3207阀门因液氮纯度不合格自动关闭时,立即关闭7306阀,并稍开液氮排放阀7320,以防止不合格液氮进入贮槽;扩大气液分离器压力控制器量程,在设备开停车时将PV3207阀切换成手动模式并及时关小,确保气液分离器内压力不低于上塔压力;彻底将液氮入槽管线进行置换。

通过操作方法的改进,在后来的运行中,避免了氮气纯度超标的再次发生,保证了合格的液氮产品的外销和储备。

迪尔空分为您解答液氮贮槽内液氮氧含量超标的原因分析与排除方法您还可以了解有关迪尔空分其他常见问题的更多信息,为您排忧解难。
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