迪尔空分的一个用户反映:在投建空分设备时,为了在空分停车时紧急备用或进行液体产品外销,配套了大型液氮贮槽。由于用户对氮纯度的要求较高,氮产品中氧含量的设计值小于3ppm(即<3×10-6)。但实际情况下,贮槽中的液氮出现了氧含量达到5ppm以上的现象。液氮纯度不达标,不但影响产品的外销,还直接影响液氮后备系统的紧急备用。
迪尔空分技术人员现场观察:在流程设计中,空分设备开停车时,液氮纯度合格前液氮送入阀HV3207处于关闭状态,禁止液氮进入贮槽,理论上不存在液氮纯度不达标的可能性,但实际上在开停车过程中,多次出现了贮槽中液氮氧含量高的现象。
经过实际观察分析,发现出现液氮氧含量超标的原因有以下几点:
1、HV3207阀门出现内漏,在设备开停车时,操作人员往往以为液氮入贮槽流程已切断,没有及时关闭液氮入槽手动阀7306,造成不合格液氮进入贮槽内;
2、开停车期间,工况波动较大,而气液分离器压力控制器量程太小而失去调节能力,一旦气液分离器压力低于上塔压力,上塔的不纯气氮倒流入气液分离器内而使液氮纯度降低;
3、液氮进入贮槽的管线置换不彻底,使得管线内残留的氧组分进入贮槽。
针对以上情况,要求用户采取以下措施:规范对7306阀门的操作,在设备开停车期间HV3207阀门因液氮纯度不合格自动关闭时,立即关闭7306阀,并稍开液氮排放阀7320,以防止不合格液氮进入贮槽;扩大气液分离器压力控制器量程,在设备开停车时将PV3207阀切换成手动模式并及时关小,确保气液分离器内压力不低于上塔压力;彻底将液氮入槽管线进行置换。
通过操作方法的改进,在后来的运行中,避免了氮气纯度超标的再次发生,保证了合格的液氮产品的外销和储备。