粗氩塔“氮塞”的原因:
粗氩塔产生“氮塞”的直接原因就是上塔氩馏分的含氮量超标,正常工况时含氮量应不超过0.1%。在上塔氩馏分的抽料口是固定不变的,当上塔富氩区沿塔板上、下变化时,氩馏分抽口的物料组分也随之发生变化。当上塔的氧气纯度下降的过低,使上塔的富氩区严重下移,造成氩馏分中的含氮量过高,直接造成粗氩塔“氮塞”事故。
事故的处理方法:
(1)逐步开大粗氩放空阀V712阀增大粗氩的取出量,流量由700m3/h上升至1000m3/h左右,但粗氩II塔粗氩纯度仍然在下降,并且趋势较快,于是操作人员立刻关闭粗氩至精氩塔调节阀V705停止精氩塔工作,继续开大V712阀粗氩全部放空,以较短的途径将粗氩塔顶部的氮排出塔外,待粗氩纯度AI705值不再有下降趋势,反而有上升趋势时,逐步减少粗氩的取出量,直至正常工况流量500m3/h至750m3/h左右。
(2) 适当减少产品氧气的取出量,同时根据下塔液空纯度关小液氮调节阀V3阀,合理控制好上、下塔的回流比,将主冷液氧液位控制稳定,尽快使产品氧气纯度合格。
(3) 适当减少上塔氩馏分的取出量,但操作幅度不要过大,合理控制好粗氩I塔的回流比,防止粗氩I塔底部回上塔的液体量过多,致使上塔工况进一步恶化,氧气纯度下降过低。
(4) 适当减少进上塔的膨胀空气量,使膨胀空气进口以上段塔板汽液比增加,组分分离能力增强,提高氩馏分中的氩含量,降低氮含量。
(5) 打开有压液氩储槽回气至精氩塔阀,同时用液氮进精氩塔冷凝器阀V706阀与精氩塔余气排放阀V751阀将精氩塔内压力控制在20—40KPa,防止外界湿空气倒吸塔内,发生精氩塔“堵塞”事故。
迪尔空分汇集了多名空分行业内的专家和技术精英人才,对空分各方向原理深度了解。为空分行业的技术创新、项目研发、成果共享提供了平台。充分发挥各技术部门人才、技术、设备等科研资源优势,组成科研集群以达到资源共享、优势互补、提高项目的研究效率与效能、实现科研管理的集成化与资源集群化。
此外迪尔斥巨资打造的智能空分,使空分设备能耗降低5%-15%,并保证产品质量接近零缺陷、提高空分设备精度、缩短预定周期。科技创新+管理创新发起对空分行业模式的变革,借助互联网技术研发远程智能监视系统。实现远程操控、数据自动采集分析等功能,做到设备故障早发现、早预警。
迪尔空分工程技术团队拥有长期从事空分工程建设的专家和专业技术人才,为用户提供各类工程商业流程规划服务,并建立系统和规范化的服务保障体系,综合运用工程技术的知识和经验,确保每个环节执行到位、精细处理,让客户放心、满意。